针对铝件镀新低磷化学镍,“中途停镀”这一现象。
客户反馈:“该工件是特殊的铝材局部镀材,另外一面贴胶带,退镀难度极大,中途无法取出,换新续镀。”
技术人员了解到现场槽体的体积300L,工件是iPad大小的板材,装载量合适,既不算过小也不大,排除装载量严重不足问题。
为了进一步找到故障原因:技术人员开展试验验证:当一槽产品镀中途停止反应后,放入其他的工件测试,发现新工件刚入槽时能正常反应,前半小时可镀出8微米镀层,但后续反应逐渐减弱,最终停镀,这一现象可以排查药水受到外来杂质污染。
因为若药水存在污染,新工件刚入槽时就会出现不反应的情况,而本次故障中的表现,说明药水起镀能力无问题。同时,也排除了药水本身稳定性过强的可能——稳定性过强最多导致镀层漏镀,不会出现中途停镀的情况。
随后,重点排查工艺参数及药水补加方式,现场镀液镍含量稳定在5.5g/L,pH值控制在6.5-7.0之间,温度也在86-95℃范围内进行了多次尝试,但仍未改善。
进一步了解得知,现场中途会补加药水,工作人员认为300升缸体,补2升补量太少。然而本次开缸18升,该补加量属于过量,可能干扰镀液稳定性,但试验证明不补加药水仍会停镀,说明补加不合理并非唯一诱因。
针对漏电干扰排查,现场确认他们的槽体为PP材质,不会不导电,无法形成电流回路,不会产生漏电现象。
此外,客户明确表示本次低磷药水没有使用碘酸钾,即碘酸钾偏高导致停镀的情况排除。
为精准定位具体原因,我们需要工作液及药水样本进一步检测,等待检测完成后制定针对性优化方案,彻底解决停镀故障。


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