我们常说第一步错,步步错,在电镀行业也不例外,做好电镀前处理,有利于提高后续的电镀产品质量,今天通过案例分析,看看电镀前处理细节,需要怎么样做才能提高后续的工艺效果。
案例1:
温度-镍上镀镍挂镀包壳--设定温度55-65℃,基本在58-60℃,因原来加热管漏水,更换了一条功率相对小的加热管,温度在52-54℃,产品外观发白,时好时坏,同样的拿铜材电镀,品质没有问题,现场工程师一直怀疑是镍槽问题,痛苦了3个月,后来排查可能是加热管的问题,更换一条加热管,加热温度到62℃后,镍上镀镍包壳挂镀良率电镀外挂良率100%——同样的冲压工艺,可能镍容易将冲压油同步氧化,具体的机理还未锁定。
案例2:
黄铜拉伸包壳镀镍,电镀后电子显微镜200X全检,100%OK,库存放置100%OK,但是运输1000km以后,表面出现黑点,不良率0.5%-3%,且投诉率是60-70%,无法交付;后来采用高倍显微镜观察,发现表面有黑色蜘蛛网一样在产品表面。分节点观察,发现除油后就是这样的异常。然后请我们的拉伸厂家拉伸万后改用洗洁精为第一道研磨,研磨膏为第二道研磨,再电镀后问题解决,应该是洗洁精作为研磨剂,先把拉伸纹中的油洗出来,然后再加研磨膏,就不会把拉伸纹中的油堵塞住。
案例3:
铜上镀镍镀镍镀金产品—镍3um,金1u'',盐雾24H合格率20%-30%,采用同样的方法在金相显微镜下取除油活化后的产品放大观察,功能区铜表面有黑色深层氧化点,在活化中加入5-10%的双氧水或者过硫酸钠后,深层氧化点消失,24H合格率100%,加上水封后油封后可达96H。
案例4:
连续镀后除油水洗4道,溢流水管被第一道除油水洗的垢堵塞排不走,第四道除油水洗中有泡,连续几天盐雾NG,发现问题后,讲溢流水管清理,并用酸水循环,将水洗槽洗干净,重开机后盐雾OK,且全年盐雾合格率99.8%以上。
案例5:
锌合金挂镀铜镍雾锡,高温265℃,5分钟,起泡;改善防染盐去挂灰工艺,将此工艺从1道改为2道,无防染盐的可以改为3道,良率从75%提升到100%。
小结:通过5个电镀前处理细节案例分析,我们可以查缺补漏,总结日常实验中是否出现类似的问题,再针对问题优化,可以为后续的电镀品质提高效率哦!
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原标题:电镀案例 | ——电镀前处理
来源:作者:贾建江
镀聊(ID:duliao666)电镀人,上镀聊
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